水輪機主軸磨損一向是企業(yè)關注的大問題,,以水電站為例,,水電站檢修人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)水輪發(fā)電機噪音過大,且軸承溫度不斷升高。水電站檢修人員初步判斷軸承損壞,,于是停機拆卸更換軸承,,拆卸后發(fā)現(xiàn),,主軸后軸承軸承位磨損,,原本直徑120mm的軸承已經磨損1mm之多,后軸肩也磨損了4mm,,面對這種情況水電站負責人首先資訊了設備廠家,,廠家回復:現(xiàn)場不具備換軸條件,設備需要返廠, 返廠周期為15-20天,。企業(yè)人員通過網絡電話咨詢了氣體的在線技術,,要么不支持在線修復,要么需要盤車,,但是企業(yè)設備現(xiàn)在不具備盤車條件,。水輪發(fā)電機停電時瞬時轉速可以超過1087r/min(不停電狀態(tài)下的工作轉速為428r/min),對修復技術也是一個嚴峻的考驗,。
這樣的情況下,,索雷碳納米聚合物技術的出現(xiàn)給了企業(yè)一個新的思路。索雷所運用的修復技術不是應急處理,,是一套成熟,、完善、快速,、高效的修復技術,,修復完畢后,使用單位按照正常流程潤滑軸承,,不出現(xiàn)軸承損壞抱死等使用不當的情況下,,修復后的軸使用壽命甚至可以超過軸本身使用壽命。
整個軸承位修復共計耗時4小時時間,,具體的操作過程如下:
(1) 表面烤油:使用乙炔氧氣進行烤油,,操作時間控制在10分鐘至15分鐘之間;
(2) 表面打磨:使用磨光機將表面打磨粗糙,、干凈,提高索雷碳納米聚合物SD7104的粘結力,。整個打磨過程控制在20分鐘左右,;
(3) 計算索雷碳納米聚合物SD7104的用量,并根據計算結果調和SD7104,;
(4) 將調和好的SD7104均勻涂抹至軸承位的表面,,并快速將工裝安裝到位;從調和SD7104到工裝安裝到位,,真?zhèn)€過程10分鐘內完成,;
(5) SD7104自然固化30分鐘后,在進行加熱固化,,整個固化時間為2小時,;
(6) SD7104固化完成后,準備加熱軸承和拆卸工裝工作,,二者同時進行,。工裝拆卸完畢后對表面做簡單處理,核實修復尺寸,去除表面擠出來的多余材料,。同時軸承加熱至指定溫度,,快速安裝到位,修復完畢,。
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